湖北海力(集團(tuán))有限公司

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文章詳情

過濾器清洗方案

發(fā)表時間:2023-11-02 13:53

一、項目概況
  軋鋼層流水中的大量油污和廢渣,主要是靠石英砂和無煙煤濾料過濾去除,經(jīng)過長期的運(yùn)行,濾料堵塞、風(fēng)化、板結(jié)等情況較為嚴(yán)重,甚至有些過濾器已出現(xiàn)斷流等現(xiàn)象,嚴(yán)重影響出水水質(zhì),水中濁度、油含量、鐵離子等水質(zhì)指標(biāo)超出控制范圍,水質(zhì)達(dá)標(biāo)率大大下降,
給濁環(huán)水系統(tǒng)設(shè)備、管道正常運(yùn)行及軋鋼日常生產(chǎn)帶來了潛在的危害。濾料含有大量污油與鐵銹等雜質(zhì),更換濾料需要較長的工期,通過在線化學(xué)清洗,不僅不影響工期,也能變廢為寶,節(jié)約資源,節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用。依據(jù)我公司在武鋼和鄂鋼某軋鋼系統(tǒng)層流過濾器濾料清洗中積累的經(jīng)驗,其濾料附著的污染物主要成份及質(zhì)量比如表1所示。(貴公司的濾料附著污染物應(yīng)該與此表接近)
  表
1 濾料污染物主要成份及質(zhì)量比

鐵氧化物
(以
Fe2O3計)

SiO2

CaO

P2O5

其它酸不溶物

37.42%

43.85%

12.17%

3.28%

0.93%

2.35%

  由表1可知該系統(tǒng)過濾器濾料附著污染物的主要成份為鐵氧化物、油脂類粘泥及泥沙。這幾種污染物混合在一起就 會形成油泥,滲進(jìn)濾料間的空隙內(nèi)造成堵塞,并易粘附在濾料上,時間一長可導(dǎo)致濾料腐蝕、風(fēng)化等,過濾出水水質(zhì)明顯下降,直接影響生產(chǎn)供水品質(zhì),需及時更換濾料[1]。為了延長濾料更換時間,節(jié)約成本,并更好地保障過濾出水水質(zhì),需對過濾器濾料進(jìn)行化學(xué)清洗,實(shí)現(xiàn)濾料的再生。
  清洗效果約定:清洗后的濾料不能亂層,清洗過程中不能對設(shè)備和濾料產(chǎn)生腐蝕;清洗完成后檢測濾后出水水質(zhì):濁度﹤
15NTU,懸浮物﹤10mg/L,油含量﹤5mg/L
  二、清洗前的準(zhǔn)備工作
   我公司在武鋼某系統(tǒng)現(xiàn)場清洗過程中,通過科學(xué)的論證方法,篩選出成熟的清洗藥劑配方及加藥量,在貴公司的濾料清洗項目上,我公司會用成熟的清洗劑配方和其它備用配方作濾料清洗小試,試  驗過程安排如下:
  
1 線下清洗實(shí)驗
  
1.1 實(shí)驗原理與目的
  在間歇式鼓氣攪拌條件下,投加HL610系列的清洗劑。通過清洗劑的溶解、滲透、剝離、乳化等化學(xué)作用將濾料附著的污染物去除,實(shí)現(xiàn)濾料的再生。取上層清洗液測定其pH值、懸浮物含量(SS)、總鐵、油含量等指標(biāo),確定適宜的清洗劑配方。
  
1.2 實(shí)驗過程
  取三份體積大小相近、外觀相似的塊狀濾料為實(shí)驗樣品,并為了保證實(shí)驗條件一致性,濾料樣品質(zhì)量均在
5.4~5.6Kg間。選用HL-610A、HL-610B、HL-610C三種配方清洗劑,并將這三種配方的清洗劑分別加水稀釋配成質(zhì)量濃度為1%的清洗 液。然后將濾料樣品放入相應(yīng)的50L清洗液中至完全浸沒。同時連通空氣管,每隔3小時鼓氣一次,每次持續(xù)30分鐘,如此循環(huán)操作24小時。然后接入清水沖洗2次,最后觀測清洗后的濾料表面狀況。期間定期取樣化驗,分析上層清洗液pH值、懸浮物含量(SS)、總鐵、油含量等指標(biāo)。
  
1.3 實(shí)驗結(jié)果與分析
   通過清洗小試的數(shù)據(jù)分析,篩選出最適宜的配方;下一步進(jìn)行加藥量試驗。適宜的加藥量,可以使清洗達(dá)到最佳的效果,且時間上也最省,藥劑量不浪費(fèi)。
  
2 現(xiàn)場應(yīng)用實(shí)驗
  現(xiàn)場應(yīng)用實(shí)驗主要是為了確定
HL-610系列清洗劑最佳的使用濃度和清洗作用時間。
  
2.1 實(shí)驗前準(zhǔn)備工作
  (
1)確認(rèn)實(shí)施清洗的過濾器停產(chǎn)前的出水流量及SS、總鐵、油含量等水質(zhì)指標(biāo)。
 ?。?/span>2)確認(rèn)過濾器處于停產(chǎn)狀態(tài),反洗系統(tǒng)正常,備有必要的水源、電源、氣源等。
  (
3)打開過濾器頂蓋,查看濾料表面狀況。
 ?。?/span>4)估算單臺過濾器的靜態(tài)保有水量。
 ?。?/span>5)確認(rèn)加藥裝置連接完備。
  
2.2 現(xiàn)場清洗實(shí)驗過程
   在現(xiàn)場選用
3臺濁環(huán)水系統(tǒng)過濾器作為現(xiàn)場清洗實(shí)驗用過濾器,每臺過濾器濾料表面污染狀況相似,其靜態(tài)保有水量均按25噸計。
 ?。?/span>1)按照0.5%的藥劑質(zhì)量濃度給C21過濾器加入HL-610清洗劑125Kg;按1%的藥劑質(zhì)量濃度給C22過濾器加入HL-610清洗劑250Kg;按2%的藥劑質(zhì)量濃度C23過濾器加入HL-610清洗劑500Kg。藥劑一次性經(jīng)過濾器頂蓋加入罐體內(nèi),然后通過反洗系統(tǒng)加入足量水至完全浸沒濾料。
  (
2)開啟過濾器正常氣洗程序,平均每隔210分鐘鼓氣一次,每次鼓氣持續(xù)15分鐘(風(fēng)壓約為0.07MPa),如此循環(huán)操作。 期間定期取樣化驗,分析過濾器內(nèi)上層清洗液pH值、懸浮物含量(SS)、總鐵、油含量等指標(biāo)。
 ?。?/span>3)確認(rèn)化學(xué)清洗結(jié)束,然后通過反洗系統(tǒng)排出清洗液,流至反洗平流池內(nèi),并在出水口處視泡沫量投加少量消泡劑抑制 泡沫。
  (
4)排盡清洗液后,通過反洗系統(tǒng)用清水沖洗過濾器2次。
  
2.3 現(xiàn)場清洗實(shí)驗結(jié)果
   清洗過程中每隔
4h分別取過濾器上層清洗液測定其pH值、懸浮物(SS)、總鐵、油含量等指標(biāo),通過這些指標(biāo)的變化幅度判斷HL-610B清洗劑在不同濃度條件下的清洗效果,以確定最佳的清洗劑濃度范圍及清洗作用時間。
  采用化學(xué)清洗方式,每臺過濾器清洗時間約為
24小時,考慮到前期清洗準(zhǔn)備工作,平均清洗1臺過濾器需30個小時。并且在不影響濁環(huán)水系統(tǒng)正常運(yùn)行情況下每次可以同時清洗2臺,那么實(shí)際上每臺過濾器清洗平均所需時間為15個小時。安排兩名工人實(shí)施清洗,則每臺過濾器清洗人工費(fèi)用約為500元。而每臺過濾器所需清洗劑約為250Kg,則清洗單臺過濾器所需材料成本為4000元因此每次清洗單臺過濾器所需成本為4500元。按一年清洗兩次計,則單臺過濾器一年的清洗維護(hù)成本約為9000元。若采用更換濾料方式,據(jù)實(shí)際測算更換單臺過濾器濾料所需時間平均為30天,需4名工人配合實(shí)施,則更換單臺過濾器濾料所需人工費(fèi)為12000元。而單臺過濾器濾料成本為86000元。因此更換單臺過濾器濾料成本為98000元。按五年需更換1次濾料計,則單臺過濾器每年的平均維護(hù)成本約為19600元。因此,相對于更換濾料來說,采用濾料清洗方式不僅可大大縮短工期,而且可節(jié)約55%以上的成本,具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢。
四、清洗過程安全性控制
  
1、操作過程中的應(yīng)急處理
   清洗現(xiàn)場內(nèi)應(yīng)備有不導(dǎo)電的滅火器(如干粉、二氧化碳等)或沙桶、消火栓、消防斧、消防鍬、石棉布和其它消防工具。
  
1.1操作中出現(xiàn)大量跑水等
   在操作過程中,一定要嚴(yán)格按照已經(jīng)審批的操作票進(jìn)行操作,當(dāng)出現(xiàn)大量跑水等情況時,找出泄露點(diǎn),要及時、準(zhǔn)確向現(xiàn)場負(fù)責(zé)人匯報,嚴(yán)禁私自處理,造成事故。
  
1.2電氣設(shè)備著火
     遇有電氣設(shè)備著火時,應(yīng)立即切斷有關(guān)設(shè)備電源,然后進(jìn)行救火。對帶電設(shè)備應(yīng)使用干粉滅火器、二氧化碳滅火器等滅火,不得使用泡沫滅火器滅火。
  
1.3酸泄漏
 ?、?/span> 搶險人員迅速趕到現(xiàn)場。
 ?、?/span> 進(jìn)入現(xiàn)場的人員必須佩帶防護(hù)用具和穿防護(hù)衣,迅速查明跑酸原因。
 ?、?/span> 如果是卸酸時酸管線破裂,首先關(guān)閉儀表風(fēng)閥門,打開放空閥,卸壓后再關(guān)閉卸酸閥門,處理斷裂處。
 ?、?/span> 如果是酸罐泄漏,應(yīng)先處理漏點(diǎn),切斷酸源,置換管線或設(shè)備,然后堵漏。
 ?、?/span> 當(dāng)鹽酸/硫酸泄漏時,各操作室關(guān)閉門窗以免酸霧進(jìn)入控制室影響工作。在外面工作的人員必須戴防毒面具和穿防護(hù)衣,必要時帶空氣呼吸器。
 ?、?/span> 將泄漏在圍堰內(nèi)的酸用大量水沖洗到中和池,中和合格后排放。
  ⑦
當(dāng)濃酸濺到身上時,應(yīng)立即脫去被污染的衣服,用大量流動清水進(jìn)行沖洗。
 ?、?/span> 當(dāng)濃酸濺到眼睛或皮膚上,應(yīng)迅速用大量流動清水進(jìn)行沖洗,再用0.5%碳酸氫鈉溶液清洗。
 ?、?/span> 嚴(yán)重者立即送醫(yī)院治療。
  
2、進(jìn)入閥門井,開關(guān)閥門時,注意在現(xiàn)場設(shè)立警告牌或有人監(jiān)視。
  
3、進(jìn)入現(xiàn)場,必須穿戴安全防護(hù)用品,在化學(xué)清洗操作時,必須穿戴好防酸防堿安全防護(hù)用品,防止酸堿灼傷。
  五、結(jié)論
 ?。?/span>1)軋鋼濁環(huán)水處理系統(tǒng)中過濾器濾料污染極大地影響了生產(chǎn)供水水質(zhì)。為了保證水質(zhì)達(dá)標(biāo),相對于更換濾料而言,通過化學(xué)清洗實(shí)現(xiàn)濾料的再生方式可節(jié)約55%以上的生產(chǎn)成本,并大大縮短工期。
 ?。?/span>2)針對過濾器濾料污染物主要成份為鐵氧化物、油脂類粘泥及泥沙的特點(diǎn),我們通過線下清洗模擬實(shí)驗篩選出了HL-610清洗劑配方,具有很好的溶解、滲透、剝離等化學(xué)作用。
  (
3)通過現(xiàn)場應(yīng)用實(shí)驗確定了HL-610清洗劑使用的適宜質(zhì)量濃度為1%,清洗時間約為24h。
 ?。?/span>4)清洗的過程是一個化學(xué)力作用的過程,除與清洗時間、藥劑濃度等因素有密切關(guān)系外,也與空氣攪拌力度、溫度等外界因素有關(guān)。一般來說,空氣攪拌力度增大、清洗液溫度升高則有利于清洗效果的提高[4]。


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